ТДРУССтанкоСбыт
Industrial Systems
[ NO IMAGE ]
← Назад к журналу

Ремонт задней бабки СК6125М для дочернего предприятия РЖД: от биения 0,03 мм к идеальной точности

3/4/2026// РЕДАКЦИЯ
Ремонт задней бабки СК6125М для дочернего предприятия РЖД: от биения 0,03 мм к идеальной точности // 24 FPS // IDLE
VIDEO_SOURCE_ACTIVE // 4K_READY

Команда ООО ТД РУССтанкоСбыт взяла в работу сложный проект по ремонту задней бабки станка СК6125М (китайского производства). К нам обратился клиент с дочернего предприятия РЖД с критической проблемой: биение конуса шпинделя превышало 0,03 мм, что приводило к значительным погрешностям при обработке деталей. Представители поставщика станка приезжали несколько раз, уверяя, что проблема не в задней бабке, но гарантий не давали.

Хотя мы специализируемся на отечественных станках и раньше не брались за "поднебесные" модели (не зная нюансов их конструкции), решили помочь клиенту и взялись за проект без обещаний — просто попробовать исправить биение.

Диагностика и первые открытия

После поступления задней бабки в сборе: - Проверили биение конуса сертифицированным инструментом — удивились: всего 0,01 мм (отличный показатель!). Но проверка посадки по "краске" выявила забоины и риски на конусе — вероятная причина повышенного биения при работе.

Приступили к разборке шпинделя. Причина казалась очевидной: простая перешлифовка конуса и торца. Обрадовали заказчика!

Неожиданный поворот и решение

Радоваться рано: при установке на шлифовальный станок шпиндель не выставлялся. Проверка шейек под подшипники показала биение передней шейки 0,003–0,005 мм — эллипс! Выяснилось: шпиндель погнуло от удара заготовкой через центр (забоины на конусе подтвердили это).

Информировали клиента и приняли решение: не заказывать новый шпиндель, а провести лазерную наплавку шейки. Дважды напаивали, вывели шейки под подшипники от родного конуса, затем отшлифовали конус от забоин. Результат: все поверхности в нулях!

Подтверждение — видео отшлифованных шеек и конуса на нашем сайте

Итоги проекта

Клиент доволен: станок вернулся в работу с идеальной геометрией, погрешности устранены. Этот кейс — доказательство очередной нашей компетентности в ремонте даже импортных станков. Срок — 12 рабочих дней, экономия для клиента — миллионы на замену узла.

Готовы взяться за ваши сложные проблемы с оборудованием и в короткие сроки запустить станок в строй!

[ Метки ]

INDUSTRY 4.0TECH
Главная
Каталог
Диагностика
Заказ